液壓壓力不穩(wěn)定維護人員開始懷疑電磁閥斷電或安全閥故障造成故障,但在手動反向運行后,故障仍存在,安全閥和其他控制閥檢查未發(fā)現(xiàn)異常。液壓折彎機包括支架、工作臺和夾緊板,工作臺置于支架上,工作臺由底座和壓板構(gòu)成,底座通過鉸鏈與夾緊板相連,底座由座殼、線圈和蓋板組成,線圈置于座殼的凹陷內(nèi),凹陷頂部覆有蓋板。 液壓壓力機主要是有機架、液壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、加壓油缸、上模及下模,加壓油缸裝在機架上端,并與上模聯(lián)接,冷卻系統(tǒng)與上模、下模聯(lián)接。其特征在于機架下端裝有移動工作臺及與移動工作臺聯(lián)接的移動油缸,下模安放在移動工作臺的上面。數(shù)控剪板機用數(shù)字、文字和符號組成的數(shù)字指令來實現(xiàn)一臺剪板機或多臺剪板機設(shè)備動作控制的技術(shù)。數(shù)控剪板機一般是采用通用或?qū)S糜嬎銠C實現(xiàn)數(shù)字程序控制,它所控制的通常是位置、角度、速度等機械量和與機械能量流向有關(guān)的開關(guān)量。這表明,液壓系統(tǒng)中的執(zhí)行器、控制元件和輔助元件中沒有故障。然后,必須存在由液壓壓力機工廠提供的柱塞泵本身的故障。
類似待機狀態(tài)檢查發(fā)現(xiàn)泵的故障,即,在機器框架靠近所述負(fù)載感測閥彈簧壓力被設(shè)定,流速為O.這示出了泵從待機狀態(tài)到工作狀態(tài),或換向,負(fù)載-sensing閥和壓力限制閥心臟泵在致動器的待機位置,并且不與重工作的改變而改變。是有原因的這兩種方法:①在液壓油中的雜質(zhì)卡死心臟瓣膜不能移動; ②彈簧失效或彈簧力太小,閥芯不能復(fù)位。以上分析后,負(fù)載傳感閥和限壓閥閥柱進行清洗,重新調(diào)整兩個閥彈簧調(diào)節(jié)螺釘,故障的消除。
狀況一:油液過臟
原因分析:部分葉片卡在轉(zhuǎn)子槽內(nèi)或難以伸出
解決辦法:過濾或更換機油
狀況二:壞泵總成
原因分析:1。轉(zhuǎn)子槽內(nèi)單個葉片間隙過大,導(dǎo)致高壓油流向低壓腔。轉(zhuǎn)子槽內(nèi)各葉片間隙過小,難以卡住或伸出。單個柱塞與缸體孔間隙過大,漏油量大
解決方案:1、拆卸、清潔、修理或更換刀片,合理選擇間隙、2、修理,使刀片靈活移動,3、間隙滿足維修后的要求
狀況三:油波動量
原因分析:非自吸泵的輔助泵有故障。解決方案:修理或更換輔助泵
一般來說,在關(guān)閉主控制閥后,液壓拉絲機的工作壓力將達到系統(tǒng)設(shè)定的安全閥或卸載閥壓力,遠(yuǎn)高于正常工作壓力。液壓泵輸出的液壓油通過卸荷閥返回油箱,卸荷閥在卸荷閥的攔截下產(chǎn)生大量的熱量,這對液壓油和液壓元件的壽命是非常不利的,并且浪費了大量的能量,而PV軸向柱塞泵的液壓控制系統(tǒng)在負(fù)載條件下可以從零功率到最大功率運行,這可以降低能耗。它還延長了液壓油和液壓部件的使用壽命,還延長了液壓泵和閥門,具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。
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