數(shù)控剪板機發(fā)動機缸蓋變形的修復
現(xiàn)有的兩臺壓濾機由于在高溫,高壓,熱負荷和交變負荷下長期工作而使其發(fā)動機氣缸蓋翹曲變形。油壓壓力機拆去下承壓板、遮板及定位芯子,將0.10/1000方水平儀縱橫向放置于活塞端面上,找縱橫向水平至±1格,若超出±1格,可在下螺母底面加墊鐵再找正,擰緊地腳螺母,復核至合格為止。液壓折彎機包括支架、工作臺和夾緊板,工作臺置于支架上,工作臺由底座和壓板構(gòu)成,底座通過鉸鏈與夾緊板相連,底座由座殼、線圈和蓋板組成,線圈置于座殼的凹陷內(nèi),凹陷頂部覆有蓋板。 使用時由導線對線圈通電,通電后對壓板產(chǎn)生引力,從而實現(xiàn)對壓板和底座之間薄板的夾持。由于采用了電磁力夾持,使得壓板可以做成多種工件要求,而且可對有側(cè)壁的工件進行加工。液壓壓力機主要是有機架、液壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、加壓油缸、上模及下模,加壓油缸裝在機架上端,并與上模聯(lián)接,冷卻系統(tǒng)與上模、下模聯(lián)接。其特征在于機架下端裝有移動工作臺及與移動工作臺聯(lián)接的移動油缸,下模安放在移動工作臺的上面。氣缸蓋墊圈從水路口損壞,導致燃燒室壓力下降,發(fā)動機功率不足。散熱器進水口沒有水。
氣缸墊連續(xù)更換兩次,每次使用一個月后清洗干凈。解體檢查后,發(fā)現(xiàn)氣缸體和氣缸蓋均變形。氣缸體平面度誤差為50微米,滿足技術(shù)要求,但氣缸蓋平面度誤差為0.20毫米。這種變形是導致氣缸墊磨損的主要原因。
修復方法是,由于蓋上沒有凹燃燒室,不應考慮燃燒室體積的變化(燃燒室體積的變化值不應超過原體積的4%)。氣缸蓋平面采用平面銑削方法加工。在氣缸蓋和氣缸體之間的連接面入口處安裝紫色銅墊(銅墊厚度為凹槽厚度的1.2倍),以取代汽缸墊上的橡膠密封圈,然后安裝氣缸墊片。同時,對氣缸蓋螺栓進行冷卻,然后進行熱擰緊,使氣缸蓋螺栓得到強化。用該方法修復的發(fā)動機沒有再次發(fā)生沖孔缸墊故障。
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